山東?;航柚夹g(shù)攻關(guān) 降低純堿生產(chǎn)蒸汽消耗
發(fā)布人員:山東昊星硅業(yè)有限公司
發(fā)布時間:2015/7/26
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日前從山東海化純堿廠新線重堿車間協(xié)同共進(jìn) QC 小組獲悉,經(jīng)過一年半的攻關(guān)改造,噸堿蒸餾汽耗從 1282 千克降至 1172 千克,躍居全國同行業(yè)領(lǐng)先水平,年可增效 1256.25 萬元。
蒸汽消耗是純堿生產(chǎn)的主要能耗指標(biāo),約占純堿生產(chǎn)總能耗的 75%左右。為降低蒸汽消耗,純堿廠與同行業(yè)先進(jìn)廠家對標(biāo)分析,經(jīng)過全面查找梳理出汽耗高的三大原因:一是濾過洗水當(dāng)量大時,熱母液量會增大,相應(yīng)增大蒸餾塔蒸量;二是蒸餾真空系統(tǒng)與濾過真空系統(tǒng)串聯(lián),導(dǎo)致蒸餾塔進(jìn)汽波動;三是煅燒閃發(fā)汽用量的多少直接影響蒸餾汽耗的大小。
針對三大原因,純堿廠進(jìn)行了針對性改造,新上一臺離心母液旋液分離器,對離心母液進(jìn)行分離,降低了洗水當(dāng)量。新增兩臺真空泵,使蒸餾真空系統(tǒng)獨立運行,減少蒸餾塔進(jìn)汽波動,穩(wěn)定了蒸餾塔工況。同時將蒸餾塔進(jìn)汽閥門開至最大,降低進(jìn)汽壓力,增加閃發(fā)汽用量,蒸餾汽耗大幅度降低。攻關(guān)改造成功后,不僅降低了噸堿蒸餾汽耗,更降低了生產(chǎn)成本。